河南45噸雙室熔鋁爐節(jié)能改造項(xiàng)目
一、項(xiàng)目背景
隨著國家“雙碳”政策的深入推進(jìn)和市場競爭的日益激烈,鋁冶煉的高能耗成本已成為制約企業(yè)利潤和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。該客戶原有的熔鋁爐存在以下突出問題:
1、能耗居高不下: 爐子熱效率偏低,單位產(chǎn)品天然氣消耗量大,能源成本占總生產(chǎn)成本比例過高。
2、燃燒效率不佳: 原有燃燒器技術(shù)落后,空氣燃料配比不精確,爐內(nèi)溫度均勻性差,存在局部過熱或過冷現(xiàn)象,影響鋁錠熔化速度和質(zhì)量。
3、余熱資源浪費(fèi)嚴(yán)重: 高溫?zé)煔?排煙溫度高達(dá)800℃以上)直接排入煙囪,大量高品質(zhì)熱能白浪費(fèi),不僅造成能源損失,還增加了環(huán)境熱污染。
4、爐體密封性能差: 爐門、觀察孔等部位密封不嚴(yán),導(dǎo)致熱量泄露,爐內(nèi)壓力不穩(wěn)定,吸入冷風(fēng)進(jìn)一步降低了熱效率并增加了氧化燒損。
為解決上述痛點(diǎn),降低綜合生產(chǎn)成本,提升產(chǎn)品市場競爭力,該鋁業(yè)公司決定對(duì)其熔鋁爐進(jìn)行一場全面的、系統(tǒng)性的節(jié)能技術(shù)改造。
二、施工方案
本項(xiàng)目采用系統(tǒng)性節(jié)能改造。首先,將原有燃燒器更換為全自動(dòng)彌散式燃燒器,精確控制空燃比,提升燃燒效率,爐內(nèi)爐氣循環(huán)強(qiáng)烈,溫度均勻。其次,加裝高效空氣預(yù)熱器,回收高溫?zé)煔庥酂幔瑢⒅伎諝忸A(yù)熱至400℃以上。創(chuàng)新采用雙級(jí)預(yù)熱設(shè)計(jì),利用爐體夾層對(duì)空氣進(jìn)行初級(jí)預(yù)熱,燃燒效率提升15-20%。同時(shí)對(duì)爐門、觀察孔等采用新型耐高溫密封材料強(qiáng)化密封,減少熱量泄漏,散熱損失減少30%。最終集成智能控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化高效運(yùn)行。
三、項(xiàng)目現(xiàn)場






三、客戶反饋
“貴公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)非常專業(yè),方案設(shè)計(jì)周到,施工過程規(guī)范,最大限度地減少了對(duì)我們正常生產(chǎn)的影響。這次改造不僅為我們帶來了立竿見影的經(jīng)濟(jì)效益,更提升了我們生產(chǎn)裝備的技術(shù)水平,增強(qiáng)了我們的核心競爭力。這是一次非常成功且值得投入的技術(shù)改造,我們計(jì)劃下一步對(duì)廠內(nèi)其他爐窯也推行類似的節(jié)能方案。”





